2013年1月14日下午3點在景旺電子線路板公司三樓視頻會議室召開了
精益生產管理咨詢以“精益生產中期總結及下一步推行策略”為主題的會議。會議由景旺電子科技(龍川)有限公司精益辦負責人主持,會議回顧了自開展精益生產項目以來的成果及不足之處,并就下一步的精益生產推行策略達成共識。
會議內容如下:
1、精益生產已推行四個月了,在項目推行中,主要有成效項目報告如下:
①鉆機效率提高2.4%,鉆機換料號改善幅度約31%;
②CCD換網版時間從平均31分鐘,縮短為12月份平均17分鐘,改善幅度45%,8月份最高產量為10174面,12月份最高產量為13219面,改善幅度30%;
③鑼機效率提升:設計優化:R角太小,影響疊板數與鑼速;將R角0.5,加預鉆。拼板間距大,需來回鑼,導致鑼程長;采用田字行走方向設計。累計更改鑼帶60款,MI更改資料11款,累計節省鑼程54米,平均提高效率約9.78%;
④準交率從改善前82%(6-8月)提高到89% ,提高約7%,但未看見有明顯的改善行動項目;
⑤字符車間輔助工具優化,大幅度減少了搬運動作,降低了員工的勞動強度。
2、項目指標分析:
①鉆孔至包裝整體生產效率,9月-10月整體生產效率有提高趨勢,但11月、12月份有下降趨勢鉆孔效率與10月份鉆孔參數下調和線路板訂單結構有一定的關系;
②準交率6-8月份平均為82%(基數),9月-12月提高7-8%,從數據可見有明顯效果;
③在制品存量6-8月份平均為40601平方米(基數),11月份在制品存量降低到34377.20平米,降低幅度15%;
④FQC生產效率提升幅度大的原因分析如下:
A、10月份開始OSP、電測洗板增加了自動收板機,兩個工序共減少了6人;
B、測試裝模時間由原來平均一小時也降到45分鐘,提高了效率;
C、減少了裝模后找點的時間,節省約20-30分鐘;
D、12月份9號開始UV機連接到檢驗流水線,減少修板員每天花3小時過UV機的時間。提高了修板效率,由原來每人每天修700SET提升到900SET/天。
3、浪費問題收集清單完成情況:(單位:項)
項目小組 |
浪費問題收集總數 |
完成數量 |
取消數量 |
實施中數量 |
暫緩數量 |
內層壓合 |
23 |
14 |
6 |
2 |
1 |
鉆孔 |
48 |
34 |
2 |
10 |
2 |
沉銅-外層蝕刻 |
40 |
32 |
6 |
2 |
0 |
感阻文字 |
45 |
41 |
2 |
2 |
0 |
成型表面處理 |
31 |
25 |
2 |
3 |
1 |
測試-包裝 |
26 |
23 |
0 |
3 |
0 |
可以看到,在中普咨詢和景旺電子的共同努力下,景旺電子科技(龍川)有限公司推行精益生產的4個月時間里,取得了令人驚喜的成果。同時,我們也看到了一些不足之處,例如部分基層員工有抵觸現象、項目組之間溝通不暢等。針對這些問題,作為顧問方的中普咨詢公司將及時調整輔導側重點,與景旺電子項目組成員及時緊密溝通,相信景旺電子科技(龍川)有限公司的精益生產項目一定能取得圓滿成功!
景旺電子集團是1993年成立的生產高密度多層線路板和柔性線路板的國家高新技術企業,總部設立于 深圳。公司總投資達11億元人民幣,年產電路板達250萬平方米,年產值超過15億元。是第八屆(2009年度)中國印制電路行業百強企業,深圳線路板協會副會長單位,國家高新技術企業,廣東省制造業百強企業。
中普咨詢是一家專業提供精益生產、六西格瑪管理咨詢業務的顧問機構。公司依托國際專業協會、強大的專家團隊與資深咨詢顧問師隊伍,潛心打造具有中國特色的企業管理模式與教練咨詢模式;并與中國商業聯合會、廣東策劃研究院、深圳市總工會等機構建立了長期合作關系。在服務企業的過程中,公司以卓越的服務品質和專業精神,贏得廣大客戶的信賴;以專業的視覺潛心打造中國最具實戰精神的咨詢品牌。
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